打破国外长期垄断 实现核心部件国产化重大突破
首套特大型烟气轮机轮盘在广西成功应用
2026年04月30日09:41 | 来源:广西日报
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收藏4月28日,随着中国石油广西石化公司350万吨/年重油催化裂化装置烟气轮机主风机组顺利完成升温升速、主风机成功回切,标志着为期18天的主风机组检修工作圆满收官。国内首套直径1380毫米特大型烟气轮机轮盘国产化成果在广西石化正式落地应用。
烟气轮机是炼厂催化裂化装置能量回收系统的核心设备,对于装置节能降耗、提升效益具有关键作用。其中,轮盘作为烟气轮机的“心脏部件”,长期在高温、高转速、高负荷及含颗粒烟气腐蚀等极端工况下运行,其稳定性直接关系到催化裂化装置的安全生产、高效运转及经济效益,对设计精密性、制造工艺及材料性能要求极高。长期以来,特大型烟气轮机轮盘因技术壁垒高、制造难度大,一直依赖进口,存在供货周期长、采购成本高、保供风险大等问题,成为制约我国石化产业自主可控发展的“卡脖子”瓶颈。
中国石油广西石化公司主动扛起国企担当,选定350万吨/年重油催化裂化装置作为直径1380毫米特大型烟气轮机轮盘国产化产品的首个工业应用载体,并携手渤海装备等相关单位,共同推动国产化核心部件的落地应用。该公司团队围绕国产化轮盘的材料性能、精密程度、安装适配、运行稳定性等关键环节,开展全面技术论证、工况适配与反复试验调试,成功攻克了国产化轮盘与现有设备适配衔接、极端工况下性能稳定等一系列技术难题。
“本次直径1380毫米特大型烟气轮机轮盘首次工业应用,彻底摆脱了关键核心部件对外技术的依赖,大幅缩短供货周期、降低设备采购成本。”该公司炼油一部设备负责人史光辉介绍。此次技术成功应用,是企业深耕技术创新、破解“卡脖子”难题的标志性成果,大幅提升了装置安全稳定运行水平与自主保障能力。(记者罗继梅 通讯员张茜茜)
(责编:庞冠华、陈露露)
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