大化水电总厂:476吨“巨无霸”整体吊装
2025年04月23日16:27 | 来源:人民网-广西频道

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检修人员正在为起吊重物前做好准备工作。梁达摄 |
4月21日,广西桂冠大化水力发电总厂大化5号机在导水机构检修期间,积极探索机组A修新工艺,发散思维,大胆创新,提前将转轮、导流锥、支持盖、水轮机主轴4大件在安装间完成组装,一次性完成“4大件连体衣”,较传统吊装工艺节省了5天的工期,为汛期前恢复机组运行打下了坚实基础。
进入4月以来,防洪备汛进入实战状态,机组恢复时间愈发紧迫,既要确保检修质量又要抓汛前窗口期,传统工艺效率与时间窗口已出现明显不匹配。面对这道双重考验的必答题,大化总厂和桂冠检修公司决定在回装方案上下功夫。
“我们是不是可以提前在安装间回装转轮、导流锥、支持盖、水轮机主轴?”大化总厂设备部(科技创新数字化部)主任沈帆提出想法。
“这项操作技术复杂、风险极高,联吊总高度达13米,重476吨将是整个机组A修回装中难度最大、风险最高、牵涉面最广的作业之一。”检修公司项目经理韦汉良回答。
“我们要思变创新,打破思想牢笼,将4大件在安装间提前安装好,然后再整体吊装入坑。”沈帆进一步强调。
没有干不成的事,只有想不到的事。说干就干,拼出极限。大化总厂和检修公司成立抢修专班,组建党员突击队,大化总厂安排专业人员24小时在现场监督轴孔修复工作,发现新问题,及时沟通寻求解决方案;检修公司成立前线指挥部(“司前指”)强化高位统筹,加强重大项目的靠前指挥、高位推动和统筹协调,研究解决项目推进中技术难题、工期优化等重大问题,确保机组检修各项工作高效推进。
随着大化5号机“四件联吊”整体顺利吊装入机坑,该台机组A级检修回装阶段取得重大进展,体现了大化总厂机组专业技术一次新的大胆尝试,更是大化总厂“以技术突破传统作业限制”的新举措。(李阳)
(责编:周雨乐、许荩文)
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